2010年02月28日 20:59
久しぶりにID-01いじってみました~
ID-01ってなんぞや、ってかた。当ブログ初登場なので分からないのも当然ですww
まあ、見ての通りロボットですね。
ID-01。コードネームI-droid01。DeAGOSTINIの「週刊マイロボット」(2006年2月~2007年11月)です。
全90号、一冊定価1390円。単純計算で総額12万5100円の
一見してよく大型玩具店でよくありげなロボットですが、そんなもんじゃないです。てか12万かかってますからw
仕様
機能
などなど・・・の部分はもうかくのが面倒になりましたwww
ってわけで、早速組み立て再開!!
まずはじめに、ベースコントロールボードを交換しました!
本当はまず後ろ側全体をパカっと開けないとイケないんですが、右側の写真の基板と、内部にある基板につながるケーブルが有るために、その基板の固定を外さないとイケないので、ここがメンドクサイですw
リュック的なやつをパカっと外して、その中の基板を固定しているネジを全部外し、後ろ側のカバーを外します。
「これ」となってるのが、問題のベースコントロールボードですw
そこにコネクタで繋がってるケーブルを全部抜いて、新品のベースコントロールボードに差し替える作業をするんですが・・・・・・
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
・・・・
ケーブルを力ずくで引っ張ったらこうなるのはわかってましたが・・・・あまりにも抜けないもんで、
「∩(´・ω・`)つ―*'``*:.。. .。.:*・゜゚・* もうどうにでもな~れ」
って引っ張ったら案の定断線しましたwwwwwwwwwwwwwww
ケーブルが抜けたことは何度かありますが、完全に断線しましたwwwwwwwwwwwwwwww
(中略)
コネクタの必死な修復作業をすること1時間、道具が無い中でなんとか試行錯誤しながらさしました。
汚いですがwwwwwww
いいじゃないですか~手作り感たっぷりでwwww(殴
無理やり何か、なかの金具を広げてそこにビニール履いだ導線ぶっ混んで、金具を戻して、完成です。
汚いですが、流石に裸の導線同士があたって大変なことになるのはやなので、そこん所には一応配慮しましたww
その後は慎重にやっていき・・・・・
・・・・・・・
やっと全部移しおわったぞおおおおおおお・・・・ってふと全体を見てみたら・・・・・
わああああああああああああああああああああああぬけてるううううううううううううううううううううううう
(中略)
かれこれ格闘すること2時間、やっと安定して、基板をみんなもとにもどしたところで、のこりわずかしか無かった電池でベースのテストをしたところ、
無事動作しました。・゚・(ノ∀`)・゚・。
まえは片輪の周りがおかしかったのですが、それもちゃんと動くようになりましたw
先程無理やりつくろったケーブルとコネクタの方もちゃんとうまいぐわいにいってるようですww
次の工程、ロボットハンドの完成までの組み立てです。
っと
ホントならばここに写真をつぎ込むべきでしょうが、TBS系の「ブラッディマンディ」が始まる時間まであと30分しかなかく、急ピッチでやったので、作業工程の写真はありませんんwww
というか急ピッチでやったもののグリス塗とかギヤの位置調整とかちまちましたので時間を食い、
結局堂々とブラッティ・マンディ30分見逃しましたwwwwww
で、ロボットハンド完成。
電池なくて動作テストしかねてるから完璧とはいえないんだけどね~
これで本体の本は完成しました!!w
さて残るは、ハンドツールの赤外線リモコン!
何に使うかは、まだ本誌読んで無いので分かりませんが、これが完成すればもう組み立て的に全部完成なので、やってしまいますw
本誌は後回しwwww
まあこれも中略で。
で、まあ完成ね。(終わり方wwww
残り少ない電池でイニシャライズしてみました。
まあ、いいんじゃないですか。電池がないせいで、ちょっと重いですが。
電池買ってきた後にまたテストしてみます。
イニシャライズして、唯一気になったのが、左右の腕のズレ。
なんか平行じゃないんだよね。
一応関節はみんなおなじように曲げてるんだけど、ずれてます。
即修正開始。
ボックスから何から基板からなにからみんな外して、腕まで分解して、奥深くにある右腕のギアボックスを取り出しました。
本誌の組み立ての説明には、モーターのエンコーダの関係でIとUが噛みあわないようにしないとだめと書いてあったので、そのとおりにやりました。
全部パーツを戻して、またイニシャライズをしてみます。
やはりまたこのようにずれてしましました。
・・・・・
良く考えてみれば、エンコーダがずれてるからこうやって腕の位置までずれてるはずなので、説明通りにやったらこうなるのもあたりまえ・・・・
ってことで、2度目の分解。
ブレインボード(頭脳となる基盤)外して・・・・
マザーボードを固定してる台を外して・・・
3年前の俺、ねじ山ヒドスwwwwww
ギヤボックス外して・・・
腕分解して・・・
ギアボックス開けて・・・
ふう。
ちゃんと合わせてやって、他のギヤで変えても、結局はエンコーダで元通りになってしまうので、エンコーダにつながるギヤである、Iの方をひとつずらしてみました。
先程と同様、この段階ではぴったりです。
さて、組みなおして、イニシャライズ後は・・・・・
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!! ぴったりwww
ちゃんと平行になってるのわかりますよね?w
とりあえずこれで完了です。
全部組み直し、完成っと。
おおいい感じだねぇww
さて2日越の記事になりましたw
「イニシャライズして、唯一気になったのが、左右の腕のズレ。」
このあたりから、2日目の今日になりますwww
最後の最後までの問題が、頭部のわずかな角度のずれですが、それはみんな起こってる、仕様のようなもので、削ったりしない限り治らないっぽいので保留。
今考えてみると、エンコーダの部分は今日分解して修正した右腕の方がずれてるんじゃなくて、分解してない左腕の方がずれてたのかもww
ちなみにエンコーダってのは、円盤の端に、穴がいくつか規則正しくあけられてて、それに光を通して何回通ったとか遮られただとかで、可動域を制御するやつです。
こちらのサイトのはじめに出てくる右側の図がそうですね。わかりやすいです。
ってわけで次回は、電池を変えた状態で、イニシャライズやら調整やらプログラミングやらしてみたいとおもいまーす。
最後まで読んでくれた方、ありがとうございました。
最後まで読んだあなたは神様。
ついでにランキングまで押してくれると、もっと神様。神様の中の神様じゃぁ\(-_\)ハハー
仕様
- モータ8個搭載の自由度8
- 近接(超音波)センサー送受信機合計5個搭載
- マイク合計4個搭載
- 頭部タッチセンサー搭載
- 温度センサー搭載
- 光センサー2個・赤外線センサー2個搭載
- ブレッドボード搭載
- LED30個
- フラッシュメモリ・RAM 各16MB
- CMOSカメラ(0.3Mpx 640×480)搭載
- USBポート・RS232ポート搭載
- Bluetooth搭載
- 4つのハンドツール(ライト・トレイ・赤外線リモコン・ロボットハンド)
機能
- 音声認識・音声コマンドに対応し、会話も可
- 数多くのセンサーとLEDによる感情表現
- カメラから物体やその動きを検知し、認識・追跡等が可
- Javaプログラミング対応で、知識がなくてもプログラミングが出来る「VisualC+Editor」が付属
- Bluetoothにより、PCや携帯電話からの操作に対応
- Bluetoothにより、CMOSカメラをWebカメラとして仕様可 などなど・・・
などなど・・・の部分はもうかくのが面倒になりましたwww
ってわけで、早速組み立て再開!!
まずはじめに、ベースコントロールボードを交換しました!
本当はまず後ろ側全体をパカっと開けないとイケないんですが、右側の写真の基板と、内部にある基板につながるケーブルが有るために、その基板の固定を外さないとイケないので、ここがメンドクサイですw
リュック的なやつをパカっと外して、その中の基板を固定しているネジを全部外し、後ろ側のカバーを外します。
「これ」となってるのが、問題のベースコントロールボードですw
そこにコネクタで繋がってるケーブルを全部抜いて、新品のベースコントロールボードに差し替える作業をするんですが・・・・・・
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
・・・・
ケーブルを力ずくで引っ張ったらこうなるのはわかってましたが・・・・あまりにも抜けないもんで、
「∩(´・ω・`)つ―*'``*:.。. .。.:*・゜゚・* もうどうにでもな~れ」
って引っ張ったら案の定断線しましたwwwwwwwwwwwwwww
ケーブルが抜けたことは何度かありますが、完全に断線しましたwwwwwwwwwwwwwwww
(中略)
コネクタの必死な修復作業をすること1時間、道具が無い中でなんとか試行錯誤しながらさしました。
汚いですがwwwwwww
いいじゃないですか~手作り感たっぷりでwwww(殴
無理やり何か、なかの金具を広げてそこにビニール履いだ導線ぶっ混んで、金具を戻して、完成です。
汚いですが、流石に裸の導線同士があたって大変なことになるのはやなので、そこん所には一応配慮しましたww
その後は慎重にやっていき・・・・・
・・・・・・・
やっと全部移しおわったぞおおおおおおお・・・・ってふと全体を見てみたら・・・・・
わああああああああああああああああああああああぬけてるううううううううううううううううううううううう
(中略)
かれこれ格闘すること2時間、やっと安定して、基板をみんなもとにもどしたところで、のこりわずかしか無かった電池でベースのテストをしたところ、
無事動作しました。・゚・(ノ∀`)・゚・。
まえは片輪の周りがおかしかったのですが、それもちゃんと動くようになりましたw
先程無理やりつくろったケーブルとコネクタの方もちゃんとうまいぐわいにいってるようですww
次の工程、ロボットハンドの完成までの組み立てです。
っと
ホントならばここに写真をつぎ込むべきでしょうが、TBS系の「ブラッディマンディ」が始まる時間まであと30分しかなかく、急ピッチでやったので、作業工程の写真はありませんんwww
というか急ピッチでやったもののグリス塗とかギヤの位置調整とかちまちましたので時間を食い、
結局堂々とブラッティ・マンディ30分見逃しましたwwwwww
で、ロボットハンド完成。
電池なくて動作テストしかねてるから完璧とはいえないんだけどね~
これで本体の本は完成しました!!w
さて残るは、ハンドツールの赤外線リモコン!
何に使うかは、まだ本誌読んで無いので分かりませんが、これが完成すればもう組み立て的に全部完成なので、やってしまいますw
本誌は後回しwwww
まあこれも中略で。
で、まあ完成ね。(終わり方wwww
残り少ない電池でイニシャライズしてみました。
まあ、いいんじゃないですか。電池がないせいで、ちょっと重いですが。
電池買ってきた後にまたテストしてみます。
イニシャライズして、唯一気になったのが、左右の腕のズレ。
なんか平行じゃないんだよね。
一応関節はみんなおなじように曲げてるんだけど、ずれてます。
即修正開始。
ボックスから何から基板からなにからみんな外して、腕まで分解して、奥深くにある右腕のギアボックスを取り出しました。
本誌の組み立ての説明には、モーターのエンコーダの関係でIとUが噛みあわないようにしないとだめと書いてあったので、そのとおりにやりました。
全部パーツを戻して、またイニシャライズをしてみます。
やはりまたこのようにずれてしましました。
・・・・・
良く考えてみれば、エンコーダがずれてるからこうやって腕の位置までずれてるはずなので、説明通りにやったらこうなるのもあたりまえ・・・・
ってことで、2度目の分解。
ブレインボード(頭脳となる基盤)外して・・・・
マザーボードを固定してる台を外して・・・
3年前の俺、ねじ山ヒドスwwwwww
ギヤボックス外して・・・
腕分解して・・・
ギアボックス開けて・・・
ふう。
ちゃんと合わせてやって、他のギヤで変えても、結局はエンコーダで元通りになってしまうので、エンコーダにつながるギヤである、Iの方をひとつずらしてみました。
先程と同様、この段階ではぴったりです。
さて、組みなおして、イニシャライズ後は・・・・・
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!! ぴったりwww
ちゃんと平行になってるのわかりますよね?w
とりあえずこれで完了です。
全部組み直し、完成っと。
おおいい感じだねぇww
さて2日越の記事になりましたw
「イニシャライズして、唯一気になったのが、左右の腕のズレ。」
このあたりから、2日目の今日になりますwww
最後の最後までの問題が、頭部のわずかな角度のずれですが、それはみんな起こってる、仕様のようなもので、削ったりしない限り治らないっぽいので保留。
今考えてみると、エンコーダの部分は今日分解して修正した右腕の方がずれてるんじゃなくて、分解してない左腕の方がずれてたのかもww
ちなみにエンコーダってのは、円盤の端に、穴がいくつか規則正しくあけられてて、それに光を通して何回通ったとか遮られただとかで、可動域を制御するやつです。
こちらのサイトのはじめに出てくる右側の図がそうですね。わかりやすいです。
ってわけで次回は、電池を変えた状態で、イニシャライズやら調整やらプログラミングやらしてみたいとおもいまーす。
最後まで読んでくれた方、ありがとうございました。
最後まで読んだあなたは神様。
ついでにランキングまで押してくれると、もっと神様。神様の中の神様じゃぁ\(-_\)ハハー
コメント
店長MAX | URL | Sy/NrY86
すげー、なんかすげー
でも写真多すぎて重いぞw
長文乙です!
( 2010年02月28日 21:40 [Edit] )
チューラブニムライ | URL | c5NzTaeA
すげぇw
けっこう本格的っすねw
細かい作業が苦手なのに高専行こうとしてる私はいったい…
( 2010年03月01日 02:25 [Edit] )
千葉サン | URL | HIvF/yT2
Response
>>店長MAX
ごめんw
一応1000万画素から48万画素まで落としたんだけどねぇ・・・流石に22枚はきつかったかw
>>チューラブニムライ
>細かい作業が苦手なのに高専行こうとしてる私はいったい…
大丈夫w
高専入ったら嫌になるほどやると思うからやってるうちにきっと苦手とか関係なくなるはずだよww
( 2010年03月02日 19:13 [Edit] )
しげさん | URL | -
はじめまして。私も以前マイロボットを購入し今になって作り始めているのですが、なかなかうまくいきません。完全にいきずまっています。年はてぃめっとさんと同じくらいか後輩にあたります。よければ返信をいただけないでしょうか
( 2013年09月13日 20:34 [Edit] )
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